
“于主任他们用两个单价三毛钱的密封圈,完成气动隔膜泵自主修复,节省了3000元的设备采购支出!”近日,在吉林石化公司丙烯腈厂,第一丙烯腈车间主任于文明带领团队通过“小修复”换来“大效益”的事,被很多员工津津乐道,成为大家心中又一“节约榜样”。

气动隔膜泵是化工流程中输送液酸、液碱及处理废水、废料的关键设备。日前,该厂有台气动隔膜泵出现漏气现象,若按常规流程采购新泵,不仅要花费3000元,而且等待厂家到货还需3个月。
“能不能自主维修呢?”凭借对设备结构和工作原理的深入掌握,于文明带队经过仔细排查,准确锁定了漏气原因——密封圈磨损。找到问题症结后,团队立即动手更换密封圈,不到一小时便顺利完成修复,保障了生产的连续性。
这是一个鲜活缩影。今年以来,丙烯腈厂深入开展“全员共同节约”专项行动,推动“能修不换、能用不弃”理念深入人心,并通过系统培训持续提升员工基础维护技能,使一线员工逐步实现从“操作工”到“设备守护者”的角色转型。
和于文明一样,如今,该厂全体干部员工以强烈的主人翁责任感,将“过紧日子”的思想内化于心、外化于行,纷纷向难题“亮剑”,一个个围绕“降本增效”的生动实践正在该厂不断上演。(工人日报客户端记者 彭冰 通讯员 张传明 摄影 胡海峰)
上阳网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。